也許大家聽過這樣一個故事:北宋年間,清正廉潔、一身正氣的包公去各地查案,走到山間小路時遇險,被山裏的一個農夫救了,從此在百姓中被傳為佳話。
前不久,在烏魯木齊石化公司就發生了一個“類似“的故事。
時間回到3月18日上午,化肥部儲運車間技術員蔣華峰撥通了機動設備部專工王新江的電話:“儲運車間有一條自動包裝線,由於長時間運轉造成主要部件萬向節連接桿磨損,如不及時採取措施維修,將嚴重影響包裝進度,阻礙正常生産!”
機動設備部高度重視,第一時間啟動預警響應機制,組織烏石化機電儀運維中心立即開展技術攻關。
機電儀運維中心維修二車間技術人員深入現場勘察、查閱設備資料,決定採取技術改造,把主要部件萬向節連接桿外部接點與萬向節整體焊接為一體。焊接前,需要將原來的萬向節連接桿拆下,因為即使焊在一起,裏面的連接桿材質韌性和抗拉強度不夠,超過一定次數使用後還會出現斷裂現象,必須一勞永逸解決此問題。
考慮到這一點,技術人員重新選擇剛性和韌性更好的材質進行焊接。經過反復論證,決定將碳鋼連桿換成合金彈簧鋼材質,達到延長萬向節連桿使用壽命的效果。由於材料材質改變,焊接時必須採用鎢極氬弧焊才能保證質量,這對焊接人員的技術是一個極大的考驗,在改造時必須將萬向節連接桿處於中心位置,稍有偏差只能打磨掉焊點重新焊接。技術人員用尺子找到中心做出標記,在焊接時將焊點控制在劃線處,經過多次嘗試終於焊接成功。
儲運車間包裝設備改造順利完成,投用一週後運行良好,新製作的萬向節處於完好狀態,確保了春耕備耕時節尿素産品及時發往新疆各地。
化肥儲運包裝設備改造,只是烏石化眾多基層單位技術改造、攻克難關的一個縮影。多年來,公司廣大技術人員加強技改技措和核心技術攻關,不斷提高産品質量、性能,為烏石化降本增效、提高市場競爭力和高質量發展奠定堅實基礎。(黃麗華 耿大威 李闊)