11月27日,烏魯木齊石化公司熱電生産部4號鍋爐蒸發量增加,主操隨即對噴氨量進行了調整。
“烏石化脫硝系統精準噴氨改造項目投用後,不僅實現氮氧化物超低排放,還能精準控制氨的用量,對脫硝系統減少脫硝劑耗量,準確控制煙氣出口氮氧化物,控制出口氨逃逸都有示範意義。”熱電生産部設備技術科科長范光輝説。
近年來,國家環保政策要求日趨嚴格,氮氧化物排放的限值一降再降。為了滿足環保要求,烏石化熱電生産部 4 號爐於 2013 年實施了低氮燃燒系統改造和新增 SCR 脫硝設施改造,滿足氮氧化物超低排放限值。
傳統的選擇性催化還原技術(SCR)脫硝工藝無法精確控制噴氨量,局部過量噴氨産生了一些影響。“煙道內部是個盲區,只能根據氮氧化物産生的計算值噴入氨。”范光輝介紹,在鍋爐負荷變化、煤質調整帶來氮氧化物産生量發生變化時,會出現過量噴氨。特別是在鍋爐低負荷運行、脫硝入口煙氣溫度降低的情況下,富餘的氨氣還會在煙道內生成硫酸氫銨,附着在引風機葉片、空預器管道、電除塵等設備上,影響凈化效果及換熱能力,加劇設備腐蝕,影響裝置平穩運行。
今年10月,熱電生産部啟動了脫硝系統精準噴氨改造項目,更換噴氨格柵及噴氨管路,對噴氨管路和採樣測量進行了精準分區,噴氨的出口由2條支路增加到32條支路,噴氨口由8個增加到128個。在 SCR反應器出口新設多點位分區測量氮氧化物分析儀,實現噴氨量分區可控,消除了SCR反應器出口氮氧化物的波動隱患,在不同工況下,都能達到氮氧化物及氨逃逸穩定達標排放。
守護藍天的同時,這項環保項目也給企業提質增效帶來實實在在的好處。范光輝算了一筆賬,過去由硫酸氫銨造成的引風機、電除塵積灰、堵塞等問題,每年僅清理費用就需要100萬元,噴氨量由過去每小時90kg下降到60kg左右,用量減少了三分之一,全年可節約液氨60余噸。范光輝指着150米高排煙囪説:“氨逃逸還會形成氨的螯合物,看起來煙氣是藍色的。為了天藍藍,環保衛士會想盡一切辦法拒絕藍煙,守護藍天。”(鄧蕓 王峰煒)