6月11日,由非常規資源開發公司負責實施的英深3-16井投産見氣。6月16日,喜獲高産。標誌着吉林油田公司第一口5寸套管小井眼井氣井技術試驗取得實質性成果。
使命召喚,擔當作為成就事業
英&地區營城組氣層儲層埋藏深、物性差,單井開發成本始終居高不下。針對這一現狀,吉林油田公司決定在這一區塊開展小井眼井鑽採配套工程技術試驗,並由非常規資源開發公司負責組織實施。
小井眼井鑽採配套工程技術在吉林油田無相關技術儲備,一切都需要從零開始探索。接到任務後,非常規資源開發公司牢記效益增儲效益建産職責使命,積極踐行低成本發展戰略,勇挑重擔,組織技術團隊不斷尋找解決施工的各種問題的辦法和途徑。
2023年非常規資源開發公司在英深3-3井上首次實現4500米深井二開完井;壓裂以“適液多砂”為基本技術理念,滿足改造效果同時,通過鑽壓技術升級優化,單井成本大幅下降。目前該井日産氣2.4萬方,366天累産960萬方,英深3-3井的成功證實多年未動儲量可實現效益建産。在此基礎上,2024年,非常規資源開發公司為爭取進一步降低單井投資、提高單井收益率,重點對小井眼井鑽採配套工程技術開展了積極探索。
攻堅克難,二開小井眼配套技術取得突破性進展
非常規資源開發公司建立以滿足氣藏改造需求為核心,以綜合效益最優為目標,鑽採工程一體化交互優化的方案設計模式,經過技術團隊的共同努力,最終形成了適用於松南地區的小井眼建井配套工程技術。
在鑽井方面 針對長裸眼段井控、井壁穩定問題,非常規資源開發公司進一步加強質量管控和井控坐崗,力爭打成打好。針對小井眼井底壓力大易漏、窄間隙環空固井等難點,積極開展一次返固井技術攻關,應用1.30、1.40、1.90密度水泥組合充填,最終水泥成功返地面、固井質量優。通過一系列的技術攻關以及現場精細管理實現了鑽井提速、單井成本壓降。
在壓裂方面 這個公司基於英深3-3井改造經驗,以“三段式縫網壓裂”路線為基礎,根據壓裂擬合結果,配套“暫堵球+暫堵轉向劑”的複合暫堵技術,有效提高施工凈壓力、增大改造體積,配合“適液多砂”的技術理念,高強度加砂,形成合理支撐剖面。針對壓裂液在氣層中受賈敏效應影響産生水鎖,影響壓後排採,制約産能發揮的難題,採用氣井專用防水鎖表活劑,降低水鎖效應,充分發揮單井産能。射孔方式上以“多簇限流射孔+優質段多射孔”為基本原則,同時優先開啟優勢通道,針對小井眼施工備用83-98毫米多種外徑橋塞,並配套73-89毫米外徑射孔槍,有效應對可能出現的複雜井況。至此,二開小井眼配套技術實現了從零到一的突破。
強化管理,千方百計控投提效
英&氣田資源品位低,效益開發難度大。為最大限度實現降本增效,2024年非常規資源開發公司成功試驗二開5寸套管固井完井技術,並積極實施優化井身結構、鑽壓總包等措施,多角度降低投資。為節約運費,該井首創並實現了支撐劑直達現場,單井投資持續大幅度降低。
這個公司還進一步加強施工現場管理。通過強化鑽井施工精細管理與技術把關,成功將單井鑽井周期縮短至36天。緊盯壓裂現場、嚴把質量,為實現設計目標把好最後一關。靠實方案優化,優選中溫壓裂液體系替代高溫壓裂液體系,單方液材料成本降低。同時,基於由水馬力結算調整為按液量結算的原則,現場試驗大排量、暫堵等技術對比,即保障了試驗效果又不增加投資,進一步深化了技術經濟一體化,也落實了鑽壓一體化方案優化、小井眼氣井開發的理念。
截至目前,非常規資源開發公司已經初步形成小井眼施工鑽壓技術模板,下一步將繼續總結經驗,完善固化相應技術,並推廣到德惠等其他採氣區塊,助力松南氣井實現綜合降本與效益開發,為實現吉林油田公司“保八爭十”目標貢獻力量。